玻璃池窑硅砖大碹烧损熔洞
河南某玻璃厂一座浮法玻璃池窑,运行2年半后,熔化部大碹局部烧损严重,在测温孔周围熔成最大尺寸约为500mm的大洞,沿膨胀缝处出现最大尺寸为150~250mm的熔洞,并且这些熔洞大多呈上大下小的喇叭形状,威胁着池窑的使用寿命。
原因分析:
①大碹采用普通硅砖砌筑,与优质硅砖相比,普通硅砖熔融指数高、荷重软化温度低、变质层生成温度低(表1),因此高温运行性能差。
②熔化温度高(>1600℃),火焰空间强度大,接近规定范围的上限。
③测温孔砖采用硅砖,是由两个半型砖组合成,测温孔也未用松散石英纤维填死,测温孔洞和洞中砖缝易受火焰冲蚀而成为大熔洞。
④烤窑后,未对膨胀缝进行特殊处理,即用磷酸盐硅质捣打料或锆质捣打料填死,存留的膨胀缝缝隙极易受火焰冲蚀而成为熔洞。
⑤在砌筑中因为使用泥浆机、施工用泥槽子、瓦工泥刀等,在砌筑变换酸性、碱性、中性耐火砖时未能严格把关,造成泥浆混掺形成低温共熔而使个别部位侵蚀加剧。
处理措施:
①在制硅砖的泥料中(表1)补加重量配比为2%~5%的工业磷酸,用水将泥料调制成黏糊状,泥料中的颗粒组成见表2。
②将配制的泥料灌注或用泥枪打入烧损较轻的熔洞;而大熔洞则以砖块为骨架,用泥料固定砖块的方法热补。目前已有专业生产厂家生产各种硅质、锆质、可塑捣打料、密封料等,效果不错。
经热补的熔洞全部被填实,并与原碹砖烧结成一个整体,不再冒火,一直使用了八个多月直至池窑停窑冷修。
玻璃池窑大碹顶硅砖脱落
山东某玻璃厂一座96m2燃油横火焰池窑,在第二个窑期时,烤窑后大碹表面用50mm硅质密封料进行密封,以期将整个大碹烧结成一个整体。硅质密封料上用轻质硅砖保温。生产一年后,当仪表工刚更换完热电偶时,发生了以更换热电偶为中心的约多的大碹顶突然塌落,被迫停窑进行冷修。
事故原因:
①硅质密封料是烤窑完后。进行施工的,而保温层又是在硅质密封料烧结后施工,由于保温后硅砖与硅质密封料温度场发生变化,膨胀平衡破坏,硅砖与硅质密封料之间产生缝隙,这种缝隙从表面很难发现。
②测温孔周围未留出空隙,也用硅质密封料进行密封并进行了保温。
③重油质量差、雾化效果不好,火焰长且发飘,易冲击碹顶,使测温孔砖孔洞受侵蚀变大。由于硅质密封料覆盖在测温砖上,且密封料与硅砖之间存有空隙,因此火焰沿着空隙钻人硅砖顶部,使硅砖两面受火焰冲蚀,造成下塌。直到塌落前夕,热电偶测的只是碹顶和密封料硬壳间的火焰温度。当操作工人发现热电偶温度明显不正常而进行更换时,这时测温孔砖周围的大碹已处于塌落前夕。
处理措施:
①对于全保温玻璃池窑,不宜用硅质密封料进行密封,以避免在硅砖碹顶表面和密封料之间出现缝隙。
②硅砖大碹表面可铺撒5~10mm的超细硅粉,上面用轻质硅砖直接保温。
③大碹全保温应在碹头部位预留300mm,热电偶处留设500×500mm不保温,便于日常的检查和发现问题,如发现事故苗头应该请专业热态公司到厂检查指导和提出热修方案。